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技術(shù)文章

萊鋼105 m 2 燒結機頭電除塵器提效改造

更新時(shí)間:2019-06-01   點(diǎn)擊次數:2246次

1 前 言
    在燒結生產(chǎn)過(guò)程中,產(chǎn)生大量含塵和含有SO 2 、NO x 、PCDD/FS(二惡英)等有害氣體的煙氣。為保護環(huán)境、減少主抽風(fēng)機轉子磨損,含塵煙氣在排入大氣前必須經(jīng)機頭除塵設施凈化。隨著(zhù)國家循環(huán)經(jīng)濟、節能減排工作的強化,對粉塵的排放標準要求越來(lái)越高。由于除塵能力小等原因,萊鋼燒結廠(chǎng)燒結機頭的粉塵排放濃度高達300~800 mg/m 3 ,為此進(jìn)行了系統改造。

2 電除塵器存在問(wèn)題及分析
2.1 除塵器概況
    萊鋼燒結廠(chǎng)目前擁有3臺105 m 2 燒結機,3臺265 m 2 燒結機,機頭除塵設施共9套,除塵模式分別為:105 m 2 燒結機頭采用重力沉降室+電除塵器,265 m 2 燒結機頭采用電除塵器。其中1 # 、2 # 105 m 2 燒結機配套125 m 2 臥式單室三電場(chǎng)電除塵器,分別于1993年6月份和1995年5月投入使用。后來(lái)燒結機經(jīng)過(guò)擴容改造面積為132 m 2 ,而除塵器及主抽風(fēng)機均未做相應改造,多種原因導致粉塵排放嚴重超標。除塵器存在的問(wèn)題主要有:


1)排放的廢氣中粉塵嚴重超標,根據監測結果,粉塵排放濃度300~800 mg/m 3 。

2)電除塵器電場(chǎng)工作效率低。電場(chǎng)電壓在 20~40 kV(額定 72kV),電流在100~300 mA(額定1 200 mA),有時(shí)在100 mA以下,甚至為0,除塵器效率不足20%。

3)電除塵器內部極板掛灰較厚,電場(chǎng)頂部掛灰為嚴重;極板嚴重變形;芒刺線(xiàn)結球,陰極框架部分變形。

4)灰倉倉壁粘灰、結塊、棚灰,堵塞下灰口,排灰不暢。

5)極板、極線(xiàn)均有不同程度的腐蝕現象,特別是下部。


2.2 燒結煙氣特性分析
機頭除塵器屬于工藝除塵,其性能及除塵效果在很大程度上受燒結生產(chǎn)煙氣成分的波動(dòng)影響。
燒結煙氣的特性主要有以下幾點(diǎn):

1)煙氣溫度波動(dòng)幅度大(80~150 ℃)。

2)粉塵的比電阻值變化較大(煙氣溫度 90~150 ℃,比電阻為 0.6×10 7 ~7.0×10 10 Ω·cm,屬于中高比電阻值范圍)。

3)煙氣濕度大(平均含水量10.05%) 。

4)煙塵中含Na、K等堿金屬的氧化物及氯化物較多,煙塵細而輕飄,灰塵呈絮狀,收塵難度大。當煙氣流速>0.8~1 m/s時(shí),粉塵易被氣流裹帶至大氣中。5)煉鋼除塵灰、污泥、煉鐵除塵灰等多種固體廢物棄均返回到燒結配料,造成煙氣中粉塵的物化性質(zhì)發(fā)生變化,其中的堿性物質(zhì)提高粉塵的比電阻,不利于靜電收塵。


2.3 影響除塵器除塵性能的原因分析
1)除塵器能力不足,單位電除塵器面積(指電除塵器面積與燒結機面積之比值)僅為0.95,遠遠落
后于目前國內機頭除塵器的主流配置。

2)2臺125m 2 電除塵器服役期達15 a,設備嚴重老化,雖先后采取人孔門(mén)、灰斗等漏風(fēng)點(diǎn)焊補等措施,減少了漏風(fēng)、結露,但漏風(fēng)率仍很難保證設計值(<3%)。多處漏風(fēng)導致除塵器內部氣流湍流,除塵性能下降。

3)極板、極線(xiàn)腐蝕率、變形率達到40%以上,由于漏風(fēng),當煙氣溫度低于露點(diǎn)時(shí),煙氣中所含的二氧化硫與冷凝水結合,形成亞硫酸,導板、極線(xiàn)下部嚴重腐蝕,強度降低、變形,極間距無(wú)法保證在450 mm,導致電場(chǎng)強度分布不均勻,陽(yáng)極板的利用率下降,除塵器除塵效率下降。4)3個(gè)電場(chǎng)全部為單側側旋轉錘振打,振打系統剛度不夠,振打力不足,電場(chǎng)頂部掛灰嚴重,導致電流降低,二次電壓降低,除塵效率急劇下降。

3 電除塵提效改造及新技術(shù)綜合應用
    改造原則為保留原有設備,縮短現場(chǎng)施工周期,使機頭除塵器性能實(shí)現為合理、有效的提升。新建249 m 2 電除塵器,單獨負責2 # 105 m 2 燒結機頭煙氣的凈化。將原有1 # 、2 # 125 m 2 除塵器合并,負責1 # 105 m 2 燒結機頭煙氣的凈化。原125 m 2 電除塵器設計煙氣量57萬(wàn)m 3 /h,電場(chǎng)風(fēng)速1.27 m/s,除塵系統擴容改造后,2臺除塵器煙氣量為72萬(wàn)m 3 /h,單臺煙氣量36萬(wàn)m 3 /h,電場(chǎng)風(fēng)速為0.8 m/s,延長(cháng)了煙氣停留時(shí)間,從工藝參數上滿(mǎn)足了機頭除塵器的除塵要求。

    原進(jìn)氣煙道經(jīng)沉降室(長(cháng)×寬=12 m×7 m)后進(jìn)入除塵器,改造后,吸風(fēng)管經(jīng)30°彎頭進(jìn)入聯(lián)接異徑三通管,分別進(jìn)入原125 m 2 電除塵器沉降室,在沉降室進(jìn)氣端加電動(dòng)閥門(mén),調節閥門(mén)開(kāi)度和增加導流板、阻流板等措施,保證2臺125 m 2 電除塵器煙氣量的均勻性和壓力損失的平衡。所有管道采用耐磨襯增加強度,新沉降室內部涂抹高溫耐磨襯,外部加保溫。同時(shí)針對燒結機機頭粉塵的特點(diǎn),為保證收塵效率,新建249 m 2 除塵器還采取6項技術(shù)改進(jìn)措施:


1)改進(jìn)芒刺線(xiàn)的構造及材質(zhì)。原125 m 2 電除塵器極板、極線(xiàn)匹配型式為C型480 mm極板配備RS芒刺線(xiàn),新建249 m 2 除塵器改為C型480 mm極板配備BS管狀芒刺線(xiàn)。陰極線(xiàn)采用BS管狀芒刺線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)是:起暈電壓低,電暈電流大,電流密度均勻,可有效消除電暈盲區,電風(fēng)強,剛度大,使用壽命長(cháng),使粉塵充分荷電吸附在陽(yáng)極板上,提高收塵效率。一、二電場(chǎng)的芒刺線(xiàn)使用不銹鋼材料,提高了極線(xiàn)的耐腐蝕性和耐磨性,可保證電除塵器長(cháng)期、運行。

2)芒刺表面涂覆特氟龍材料。特氟龍高性能特種涂料是以聚四氟乙烯為基體樹(shù)脂的氟涂料,典型特征是不粘性以及耐高溫和耐化學(xué)品腐蝕的特性,三電場(chǎng)除塵灰主要特點(diǎn)是輕質(zhì)絮狀粉塵堿金屬再結晶物,比重特別輕,黏性大,浸潤性差,吸濕性強,受潮后易粘附在極線(xiàn)上不易清除。將第三電場(chǎng)芒刺線(xiàn)表面涂覆特氟龍材料后,大大降低了粉塵與極線(xiàn)之間的粘附力,有助于極板、極線(xiàn)的清灰,保證除塵設施的運行。


3)陰極振打傳動(dòng)采用新型防積灰技術(shù)。原125m 2 電除塵器的陰極振打傳動(dòng)密封防積灰方式為方形箱體結構加防塵板設計型式,箱體內易積灰、受潮,致使振打磁軸表面產(chǎn)生爬電,造成電場(chǎng)短路。

此次提效改造將磁軸箱體下平面改為斜面,無(wú)防塵板并定期進(jìn)行自動(dòng)或手工吹掃,保證磁軸箱體內粉塵沿斜面流入電場(chǎng),防止箱體內積灰及磁軸爬電現象,保證長(cháng)期供電。磁軸箱體放于立柱外側,立柱內側按箱體下平面斜度作密封處理,進(jìn)一步提高除塵效率。


4)二、三電場(chǎng)除塵灰回收利用。萊鋼多種固體廢棄物均返回到燒結配料中回收利用。燒結機頭二、三電場(chǎng)收集的粉塵質(zhì)輕、品位低,含鐵量分別為14.87%和9.85%,可利用價(jià)值不高。此次改造將每個(gè)電場(chǎng)的除塵灰各用一套輸灰系統分別收集,一電場(chǎng)除塵灰經(jīng)集合刮板機回收利用,二、三電場(chǎng)除塵灰經(jīng)集合刮板機排至集合灰倉,加濕后外排。


5)采用聲波清灰器技術(shù)。在原1 # 、2 # 125 m 2 、新建249 m 2 除塵器的頂部、雙側部及各灰斗分別安裝了聲波清灰器(共計66臺),保證電除塵器極板、極線(xiàn)的清灰效果及電場(chǎng)對粉塵的捕集效率,解決了灰斗內積灰、架橋、板結等問(wèn)題 。


6)采用多種措施,加強傳動(dòng)部位的密封。為降低漏風(fēng)率,對灰斗、進(jìn)出口法蘭連接處采用特殊密封材料密封;人孔門(mén)采用雙層結構,硅橡膠材料密封;對陰陽(yáng)極振打穿軸處采用密封填料壓蓋裝置;陽(yáng)極振打傳動(dòng)裝置與殼體的連接處設有密封填料盒,并采用四氟板材料進(jìn)行密封,從而減少轉動(dòng)區域可能造成的漏風(fēng);進(jìn)出口膨脹節連接處采用四氟帶進(jìn)行密封,進(jìn)一步降低設備本體的漏風(fēng)率。


4 改造效果
    通過(guò)對1 # 、2 # 105 m 2 燒結機頭除塵器提效改造,電除塵各項運行參數明顯改善,特別是二次電流升高較大,有效功率提高到75%以上(運行參數對比見(jiàn)表1),提升了電除塵的除塵性能,降低了粉塵排放濃度、排放總量大幅度削減。

    改造前1 050~1 100 ℃,熟料適宜堿比為0.93±0.2、鈣比為2.01±0.2,在此配比下的熟料可得到較好的溶出結果,氧化鋁溶出率>95%,氧化鈉溶出率>97%。
4.3 將拜耳法赤泥和燒結法硅渣混合后用堿—石灰法處理,可獲得較高的氧化鋁和氧化鈉溶出率,使拜耳法赤泥中的鋁、鈉得到回收,溶出赤泥中堿的含量低于1%,可用來(lái)生產(chǎn)水泥,從而實(shí)現了資源的綜合利用,消除了赤泥對環(huán)境的危害。

 


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